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差一点终成遗憾 记SCOTT FOIL直装尾钩的诞生
我想做直装尾钩这件事呢其实有些时间了,为什么到现在才发呢?某种意义上讲,这还算是个历史遗留问题,这事还得从去年八月开始讲起。
那时,我的SCOTT FOIL为了做涂装(详情:《我的环法大牌:蓝色太好看了!我的SCOTT FOIL RC布朗利复刻》),车架上所有的东西都被拆了下来。做涂装需要一个月左右的时间,所以尾钩、套件和轮组都处在闲置的状态。
当时市面上还没有SCOTT FOIL规格的直装尾钩可供购买,当身边的人陆陆续续都装上直装尾钩,并开始在我面前装逼后,某个念头在我脑海中蠢蠢欲动了起来。
“不就是个尾钩吗,这有什么难的,买不到我就自己做!”
说干就干,于是在某个月黑风高之夜,我开始查阅资料做起了功课。
▲何为直装尾钩
在了解到直装尾钩的由来和优缺点、知道了设计原理和工况约束、去车店拿到了我的尾钩及后拨上的金属连杆、仔细研究了朋友车上的直装尾钩后,我决定正式启动该计划。
▲我的尾钩及朋友的直装尾钩
第一步自然是对尾钩及金属连杆进行测绘。我并未在官网上找到相应的规格参数,不过没关系,这种测绘对我而言并非难事。
将两个配件按照标准装配在一起后,对其外形、孔位进行一系列平面测绘。
▲装配状态下的正面
▲装配状态下的反面
▲装配状态下的侧面
多次确定关键尺寸无误后,再对外形形状、内部镂空程度,根据自己的审美进行多次修改。得到以下初代草图。
▲初代平面草图
▲初代平面草图与实际对比
最后根据原装尾钩确定整体厚度,得到最初版的尾钩设计。
这一版本的设计更多还是考虑到加工难易度,所以并未采用斜面过渡设计,导致外形看上去并不是特别美观。不过并无大碍,只是刚性会相对过剩罢了。
▲第一代三维实体
当时这个版本也做过简易静态应力分析,确定结构肯定无误后我还对其进行了加工编程。
不过当时这一计划差些胎死腹中,为什么呢?原因有以下两点:
1、当时手头上的加工件较多,工期排得较满导致整体比较忙。加上这种属于我自己玩味性质的心情件,我不希望影响到厂里的正常进程;
2、从加工角度上看确实比较复杂。主要是不好装夹,需要做相应的工装才能将其加工完毕。
于是乎搁置了一段时间。本来我是想着等后面的订单慢慢空下来了就开干。未曾想到,那个时间点SIGEYI突然就把SCOTT FOIL规格的直装尾钩做出来了,我觉得心灰意冷,就这样直装尾钩计划就彻底流产了……吗?
转机在今年下半年,我为了给SEKA车架装CP的牙盘,做了对中轴盖(详情:《打造T47版CP中轴盖:一名强迫症设计师的造物小记》),做完后成就感爆棚!虽然只卖出去了一对,送人了四对,并未产生什么实际收益,但闲暇之余想想仍然还是蛮开心的。不过,这不是我重新做尾钩的契机所在。
真正的契机是十月份,看见环千岛湖有人把SIGEYI的尾钩给骑断了,第一反应觉得不应该会这样。于是我开始思考起尾钩的正常运行工况,并且翻出了尘封已久的文件夹,找到了之前的文件。
说来也巧,刚好十月底我在千岛湖有场铁三赛要参加。月初检查SCOTT时发现,使用了一年的Corsa有老化的迹象,于是拆下换胎,并找老熟人定了一对固特异。这就导致尾钩及后拨上的金属连杆又处于一个闲置状态。而且在经历了上半年的疯狂劲后,厂里排满的工期也渐渐空了下来。
更多的应该还是内心的不甘吧。如果就这样一直搁置下去,那么去年的一系列前期工作相当于全部白干!想想还是蛮可惜的。更何况这次可谓是天时地利人和万事俱备,那我还有什么理由说不呢!
于是我将尾钩拆卸后带去厂里,再次针对现有的三维结构进行更改。并给自己定个小目标:千岛湖铁三前将尾钩彻底做出来,并骑着它去参赛!
经过几天的深思熟虑,我决定还是为了美观而增加加工难度,将尾钩做成斜面过渡。看起来的效果还是蛮不错的。而且对比于初版设计,看起来纤巧了许多。
▲迭代后的平面对比
▲迭代后的侧面对比
老样子,这么关键的东西怎么能没有仿真呢?于是我对它设计了多个工况条件,包含了静态下的受力、骑车做工时的受力、模拟摔车时的多向受力以及连人带车一起摔的多向受力。力求该断就得断,不该断时别瞎断。
不过也许是因为工况实在过于复杂吧,我仅会的简易仿真得到的结果有些离谱,怎么个离谱法呢?就是不管我用多大的力,仿真后的结果都没断,让我怀疑它到底是不是真的刚性过剩。
▲魔性的仿真动画
看来这种东西还得专业的人和软件来做,我的简易仿真也就只能仿仿简单的基础工况了。于是我在多个结构方案中选出相对较为折中的进行加工。
接下来就是加工了。我准备了12块料,因为尾钩的加工其实用不了多少时间,但前期的编程、调机和工装制作才是最耗费时间的地方。所以对我而言做一个和做十个的成本并不会相差太多。
▲嗷嗷待宰的毛胚
材料采用7075,按照软件上仿真的重量是11g。
▲仿真重量
接下来就是上机了。
▲一面加工完毕的效果
▲毛胚和一面加工半成品合照
反面加工相对而言就会麻烦很多,需要先做一套工装才可以正常装夹。
▲工装装夹示意
▲反面加工中
▲反面加工完毕
▲成品与半成品合照
由于7075的材料特性,如果不把切削液清洗干净会留下很难看的水渍。所以加工完毕后全扔超声波进行清洗。
▲超声波清洗中
接下来就是加工成品展示。
▲成品正面
▲成品侧面
加工成品与尾钩装配整体进行对比。
▲成品平面对比
▲成品侧面对比
▲成品孔位对比
最后是氧化前的合影留念。
▲加工完合影
如果细心观察的话会发现,以上的图片后来都只有11个尾钩,为什么会这样呢?
因为第一个工件由于某些原因,倒角上有点瑕疵,不影响使用但强迫症的我看着会有些难受。于是我打算把这个留下来先装车测试用,就不拿去氧化了。
刚好前些日子我们买了台激光打标机,于是尾钩的侧面我就可以随意发挥了。
▲打标后的尾钩
▲重量对比
回家后对我的SCOTT FOIL进行装车,但过程并不顺利。这并不是我的尾钩所引起的,而是后拨一直悬空,不知怎么搞的,我的链条打结了。
而且不解还好,越解越严重……无果,我打算用最简单、粗暴且直接的办法:拆链条。刚好铁三前打算再做个大保健,就货拉拉去了车店。链条一拆一穿,欸!就装好了。
▲正面效果
▲侧后方效果
后来骑着SCOTT去测试了一下,效果还不错,至少直装尾钩该有的优点如拆装轮方便、简洁美观这些都能轻易地感受到。至于变速,说实话我觉得都差不多。
我觉得直装尾钩这东西主要还是看着舒服,用着方便之余还能满足自己的别样需求。这就够了。就是可惜因为限电的原因,千岛湖前并未拿到氧化后的尾钩。
赛后我又不着急了。于是之后的某一天,终于在氧化厂拿到了我的直装尾钩究极体。这次氧化的颜色一共有四种,分别是金色、银色、红色和铜色。为了美观我对其进行了表面处理,这样一些刀痕就看不见了。
最终的成品如下。
▲尾钩大合集
▲尾钩上的小心思
之后就是上车了,我挑了一个阳光灿烂的早晨,将尾钩装上了车。因为金色和铜色的差别不是太大,于是我就只装了金色。
▲正面对比图
▲侧面对比图
▲整体效果对比图
▲单独只装尾钩的孔位示意图
终于,时隔一年多的直装尾钩计划圆满完成!我的心情十分复杂,看到成品后不由在想,要是能早些做出来该有多好啊……
责任编辑:CC
话说这样用工厂的机器厂长不会有意见吗
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22我就是厂长啊
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23谁敢对我有意见!
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23大意了,厂长您好,您这边招人吗?
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22啥时候能弄个LOOK的呀
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22哎,好多品牌的都有,就唯独LOOK,我只能望望梅止止渴
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22大佬能否提供下孔距信息万分感谢
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22foil?其实还是自己量来的靠谱
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22把你车上的尾勾和后拨上的那块东西装起来,然后量数据是最准确的~做出来的还不用调变速
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22怎么不氧化个蓝色,不像你组这台车的时候的风格啊
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22因为要考虑到色差,想了想不如高金色hhh
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22刚好logo啥的是金箔,也能搭配上
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22还有一点就是想着能卖掉一点,市面上蓝色的foil不多。本来想氧化个绿的,氧化厂给我搞成红的了(所以红色是意外的产物)
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22提点小意见,标志字体用黑体并略微减小字符间距更加美观且突出高级感哦 (尽量使用免费商用黑体避免纠纷)
有点东西hhh
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22没想到一个小小的尾钩工况这么复杂,什么时候该断什么时候不能断都得考虑,看来有些东西贵是有原因的
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23有厂子的设计师果然任性~下一步该自己做后拨了吧
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